水泥窯熱生料高效脫硫技術(shù)的應用
北極星大氣網(wǎng)訊:摘要:詳細介紹了SO2形成機理、熱生料高效脫硫采取的措施及效益分析。實(shí)踐證明,水泥窯熱生料高效脫硫技術(shù),可以有效降低SO2排放,而且投資、運行成本低,對窯系統影響小,在原燃料穩定時(shí),可以實(shí)現低于50 mg/Nm3的排放控制。
SO2是水泥生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的主要大氣污染物之一。我國GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》規定SO2排放限值為200mg/Nm3,重點(diǎn)地區為100mg/Nm3。京津冀等地區對水泥行業(yè)SO2排放限值則更為嚴格。這使得部分水泥生產(chǎn)線(xiàn)SO2排放超標;同時(shí),隨著(zhù)未來(lái)含硫較高的劣質(zhì)原燃材料及替代燃料大規模使用,更多的硫將被帶入水泥生產(chǎn)過(guò)程,必然會(huì )引起SO2排放水平的持續增高。采用適當的脫硫技術(shù)控制SO2排放濃度,是水泥企業(yè)面臨的重要難題。按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》第二十四條、《水泥工業(yè)大氣污染排放標準》要求,伊犁天山水泥有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)把環(huán)境保護工作納入2019年年度工作計劃中,并建立環(huán)境保護責任制度,旨在降低SO2排放,達到標本兼治的目的。
1 生產(chǎn)情況
我公司擁有一條4500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn),配置9 MW純低溫余熱發(fā)電站,生產(chǎn)線(xiàn)主機設備配置見(jiàn)表1。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,我公司隨著(zhù)原燃材料的改變,近幾年來(lái)SO2排放值存在波動(dòng)。鑒于以上情況我公司臨時(shí)使用了脫硫劑來(lái)解決硫超標問(wèn)題。雖然解決了SO2波動(dòng),但是運行成本偏高,每天使用脫硫劑費用約4萬(wàn)元。
2 水泥窯二氧化硫形成機理
水泥窯系統中的硫是由原料和燃料帶入的。原料中的硫以有機硫化物、無(wú)機硫化物(簡(jiǎn)單硫化物或者復硫化物)或者硫酸鹽的形式存在,單質(zhì)硫可以忽略不計。原料中存在的硫酸鹽在預熱器系統通常不會(huì )形成SO2氣體,大體上都會(huì )進(jìn)入窯系統。其中一部分硫酸鹽會(huì )在窯內高溫帶發(fā)生分解,生成的SO2氣體隨煙氣向窯尾運動(dòng),在到達最低兩級預熱器等溫度較低區域時(shí),冷凝在溫度較低的生料上,并隨生料沉積一起進(jìn)入窯內,形成一個(gè)在預熱器和窯之間的循環(huán),而未分解的硫酸鹽則會(huì )隨著(zhù)熟料離開(kāi)窯系統。原料中以其他形式存在的硫,則會(huì )在300~600℃被氧化生成SO2氣體,主要發(fā)生在五級預熱器的C2旋風(fēng)筒。
表1 燒成系統主機設備配置
在預分解窯系統內,燃料由窯頭和分解爐喂入。分解爐燃料燃燒生成的SO2會(huì )被分解爐存在的大量活性CaO吸收,生成的CaSO4隨物料經(jīng)最低級旋風(fēng)筒由窯尾煙室進(jìn)入窯內。窯頭喂入的燃料產(chǎn)生的SO2則會(huì )隨煙氣進(jìn)入分解爐系統內,并被分解爐內的堿性氧化物吸收,形成硫酸鹽進(jìn)入回轉窯。因此,通常情況下燃料所含的硫均被CaO和堿性氧化物吸收,生成硫酸鹽。
硫化物所產(chǎn)生的SO2在通過(guò)上級旋風(fēng)筒時(shí)部分會(huì )被吸收,其余則隨廢氣一道從預熱器排出。如果廢氣用于烘干原料,則SO2在生料磨中進(jìn)一步被吸收。其中,需要指出的是,在預熱器環(huán)境下,當溫度低于600℃時(shí),CaCO3對SO2的吸收效率要遠低于CaO。上面兩級預熱器中CaCO3分解率較低,雖然會(huì )有少量CaO被煙氣從分解爐帶上去,但吸收效率很低。
總之,新型干法水泥生產(chǎn)過(guò)程中的SO2排放通常與燃料帶入的硫和硫酸鹽在預熱器和窯之間的循環(huán)關(guān)系不大,而與原料中硫化物的量密切相關(guān)。
3 水泥窯熱生料高效脫硫
熱生料高效脫硫即在窯尾和預熱器之間增設脫硫裝置,主要解決以下三個(gè)問(wèn)題:
(1)由于原材料的變化,來(lái)自原燃材料硫化物升高,造成二氧化硫波動(dòng)范圍較大,在窯尾煙室、下料斜坡和旋風(fēng)筒錐體部位容易發(fā)生結皮堵塞等現象,嚴重影響到燒成系統的穩定和正常運行;
(2)在春秋季生產(chǎn)外界溫度低,窯內及預熱器有害污染物吸附在窯尾收塵器布袋上,影響窯的正常煅燒和產(chǎn)品質(zhì)量;
(3)影響水泥的質(zhì)量,熟料中的堿含量較高,會(huì )導致混凝土發(fā)生膨脹性骨料反應;
(4)水泥熟料中氯含量較高會(huì )腐蝕混凝土中的鋼筋,影響結構強度。
水泥窯熱生效高效脫硫的作用:
(1)降低二氧化硫排放值;
(2)消除窯尾收塵器布袋結露問(wèn)題,保證窯正常運行,提高產(chǎn)品質(zhì)量;
(3)降低原料中揮發(fā)性有害物質(zhì)的含量,保證水泥窯系統穩定運行和熟料的質(zhì)量;
(4)不使用脫硫劑,大大降低生產(chǎn)成本;
(5)不會(huì )造成氨逃逸超標。
4 技改方案
為了降低SO2排放,我公司委托吉林省惠凈環(huán)保有限公司負責生產(chǎn)線(xiàn)脫硫技改項目設計與施工。該項目于2019年4月8日開(kāi)始現場(chǎng)改造施工,5月20日完成改造,技改目標SO2每小時(shí)平均排放濃度≤100 mg/Nm3。
水泥窯熱生料高效脫硫方案:考慮CaO與SO2具有較高的反應速率,因此通過(guò)從分解爐內適當位置安裝脫硫管道至SO2高濃度排放位置,抽取含大量CaO的熱生料作為脫硫劑,利用高活性氧化鈣進(jìn)行干法脫硫。該方案具有施工周期短、效果顯著(zhù)、無(wú)動(dòng)力設備等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),考慮后期排堿需要,可以自行定期外排高硫高堿窯灰。圖1為熱生料高效脫硫技改施工現場(chǎng)。
技改工程質(zhì)量控制:各閥門(mén)可控性、密封性和可靠性要重點(diǎn)控制;各操作點(diǎn)要有操作檢修平臺設施;調試按方案規程操作。
調試過(guò)程:對改造前SO2排放數據進(jìn)行雙方確認,開(kāi)窯投料,進(jìn)行SO2數據對比;若未達標,閥門(mén)開(kāi)度30%,進(jìn)行SO2數據對比分析,同時(shí)觀(guān)察窯尾余熱發(fā)電鍋爐、高溫風(fēng)機和窯尾袋收塵器進(jìn)口溫度變化;若還未達標,閥門(mén)開(kāi)度50%,進(jìn)行SO2數據對比分析,同時(shí)觀(guān)察上述三個(gè)設備進(jìn)口溫度變化,必須要保證袋收塵器進(jìn)口溫度在200℃以?xún)?,防止燒損濾袋。依此類(lèi)推,超過(guò)50%閥門(mén)開(kāi)度后,每次開(kāi)度調整幅度只能加10%,超過(guò)70%閥門(mén)開(kāi)度后,每次開(kāi)度調整幅度只能加5%,每次調整后,觀(guān)察不得低于1 h?;赟O2達標排放同時(shí)閥門(mén)開(kāi)度最小的原則來(lái)判定閥門(mén)的最佳開(kāi)度。
5 運行效果
在原材料沒(méi)有變化的情況下,對比了水泥窯熱生料高效脫硫技改前后窯尾煙囪的SO2排放情況,見(jiàn)表2。
表2 技改前后窯尾煙囪SO2排放情況
6 生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題與解決措施
存在的問(wèn)題:
(1)分解爐接口處容易結塊;
(2)控制風(fēng)門(mén)閘閥不靈活;
(3)對高溫風(fēng)機風(fēng)葉造成磨損。
解決措施:
(1)在分解爐接口處安裝檢修門(mén),當SO2排放值升高時(shí),中控操作員及時(shí)通知巡檢工,對接口處進(jìn)行清理,確保SO2排放值控制在合理范圍內;
(2)控制閥門(mén)必須采用耐高溫風(fēng)閥(800~1 000℃);
(3)SO2排放值在合理范圍內,盡可能減小風(fēng)門(mén)的開(kāi)度,降低高溫風(fēng)機風(fēng)葉的磨損。
7 技改效益分析
1)脫硫效率高
與傳統熱生料或CaO干法脫硫相比,該技術(shù)在控制鈣硫摩爾比基礎上,脫硫效率可以達到80%,當SO2初始排放濃度較低時(shí)其脫硫效率更高。
2)運行成本低
系統采用水泥生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的熱生料作為脫硫劑,且所用熱生料量有限;系統運行成本幾乎為零。相比較前期使用脫硫劑,按照SO2排放濃度低于100mg/Nm3的標準,每天共計節約脫硫劑使用費用約4萬(wàn)元。
3)運行可靠性高
該技術(shù)繼承了傳統水泥窯干法脫硫技術(shù)的優(yōu)勢,工藝布置簡(jiǎn)單,運行可靠性高。
4)投資成本低
該技術(shù)具有與傳統水泥窯干法脫硫相當的投資成本,約為濕法脫硫、半干法脫硫等技術(shù)投資成本的1/10~1/15,且一次投入終身受用。
5)對窯系統影響不大
通過(guò)窯系統與脫硫系統優(yōu)化,在保證脫硫效率的情況下,該技術(shù)所用熱生料量非常小,對窯系統產(chǎn)量、質(zhì)量無(wú)明顯影響,對窯系統整體熱耗幾乎無(wú)影響。